23岁的辽宁农村年轻人洪家光,花了整整10天时间,硬是突破了西方国家长期垄断的0.003毫米发动机精密加工技术,把精度又往上提了一大截,达到了0.002毫米,给咱们国家省下了上千万元的外汇。
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1999年夏天,一个十九岁的农村青年揣着技校毕业证,走进了沈阳黎明航空发动机公司的车间。
他叫洪家光,是从沈阳郊县农村走出来的孩子。
家里条件不好,初中毕业后就直接报了技校,指望着早点工作帮衬家里。
车间里机油味混着金属切削的声音,成了他每天最熟悉的氛围。
刚开始那会儿,师傅只让他干些杂活,擦机器、搬零件、磨刀具。
他每天早早到车间,下班总是最后几个离开。
工装裤上总是沾着油渍,手上也磨出了茧子。
但真正让他下定决心钻研技术的,是那年五月传来的一条新闻。
中国驻南联盟大使馆被炸,烈士遗体需要靠外国飞机运回国内。
车间广播里的话让他攥紧了手里的扳手。
他想起技校老师说过,航空发动机是工业的王冠,没有自己的先进发动机,连这样的事情都要受制于人。
从那天起,洪家光就像变了个人。
他缠着师傅要学真本事,师傅起初嫌他年轻耐不住性子。
可他硬是天天跟在师傅身后,递工具、记笔记,连吃饭休息的时间都不放过。
师傅加班他就在旁边守着看,整整磨了一个月,终于打动了老师傅。
开始教他“双手控制法”这门绝活。
练到手肿得拿不住筷子,他就用布带把手绑在操作杆上继续练。
三个月后,他已经能独立加工高精度的零件了。
那年他完成的工时比别人多出将近一倍,手掌上的老茧比有些工具还要硬。
2002年开春,车间遇到了大难题。
航空发动机叶片加工用的金刚石滚轮,精度要求达到0.003毫米,相当于把一根头发丝劈成二十多份。
这项技术被国外牢牢卡着脖子,进口一个滚轮要上百万元,还经常断供。
眼看着几条生产线就要停摆,车间开会时没人敢接这个活儿。
这时洪家光站了出来,就说了三个字:“我试试。”
接下来的十七个昼夜,他几乎住在了车间。
角落里有张折叠床,困极了就躺一会儿。
机床轰鸣声震得耳朵嗡嗡响,手上的老茧磨破了一层又一层。
他试遍了各种参数组合,砂轮转速、进刀速度、刀具角度,每个都要反复调试几十次。
饿了啃冷馒头,渴了喝凉水。
有次砂轮突然崩裂,碎片擦着额头飞过,他抹把汗继续干。
最难的时候,他想起了技校学过的“动态补偿法”,连夜改造工装夹具,把刚性固定改成了弹性固定。
第十七天凌晨,最后一个滚轮加工完成,检测仪显示精度达到了0.0028毫米,比要求的还要高。
车间主任拿着报告的手都在发抖,这意味生产线能继续运转了,每年能给国家省下巨额外汇。
2015年,厂里支持他成立了“洪家光技能大师工作室”。
他把多年积累的经验写成操作手册,书页被翻得卷了边。
工作室先后攻克了84项技术难题,小到工装夹具的改进,大到发动机叶片工艺升级。
他带出的两千多名技工中,有三十多人成了厂里的技术骨干。
2017年,他获得国家科技进步二等奖,厂里奖励的八百万元奖金,他全部投给了工作室添置新设备。
有国外企业开出百万年薪加绿卡来挖人,他婉言谢绝,说还是干祖国的事业心里踏实。
2024年1月19日的人民大会堂,洪家光与来自顶尖高校的专家学者们一同站在领奖台上,接过了“国家卓越工程师”勋章。
这个技校毕业的车间工人,用二十多年的时间,证明了平凡岗位也能创造非凡价值。
有网友感慨:“原来真正的工匠不在乎出身。”
而洪家光在接受采访时只是简单地说:“责任不容懈怠。”
他手上的老茧,在灯光下比勋章还要亮堂。
这些年,洪家光的工作室越来越有名气,但他还是老样子,每天泡在车间里。
新来的年轻人见他总穿着那身洗得发白的工装,手把手教他们识别刀具磨损的诀窍。
听声音、看火花、闻气味。
他常说,技术活没有捷径,就是多看多练。
有时深夜经过车间,还能看见他弯着腰在机床前调试零件的身影,就像二十多年前那个刚进厂的年轻工人一样。
如今国产航空发动机的轰鸣声响彻蓝天,其中就有洪家光和团队攻克的关键技术。
从0.003毫米的精度挑战到整机性能提升,这条路他走了二十多年。
车间里的机床换了一茬又一茬,当年的年轻技工也添了白发,但那份对精度的执着始终没变。
每当发动机试飞成功的消息传来,他总会想起那个在车间里连续奋战十七天的冬天,想起检测仪上跳动的数字。
这些看似微小的技术突破,汇聚成了中国航空工业前进的脚步声。
主要信源:(中国共产党新闻网——“最美青工”洪家光)
